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凯发国际娱乐官网入口 下拋丸除銹機拋丸器故障分析與解決措施

作者:凯发国际娱乐官网入口拋丸機 發布時間:2021-11-05 16:40:59 點擊:

摘要:本文分析了拋丸器發生故障的原因,針對故障的成因,從設計制造、使用維修等方面介紹了解決措施。本文由青島 吊鉤式拋丸機 生產廠家青島淳九整理。
關鍵詞:拋丸器;軸承溫度;轉軸彎曲;較大夾角;安裝精度;定期 保養和維修

下拋丸除銹機是根據廠自身管道防腐生產施工的需要,以及更好地提 高鋼管表面的除銹質量,而設計制造的鋼管外表面除銹設備。φ 490 個拋丸器,每臺拋丸器由一臺功率為15KW 的電機 驅動,通過皮帶傳動,使拋丸器轉軸的轉速保持在2200r/min 左右。這樣 才能保證高速旋轉的葉片,將磨料以極高的速度拋出,使鋼管表面達到理 想的除銹效果。在防腐項目工作量較大時,由于設備的運行率高,加上設 備在制造安裝、維護保養和設計方面經驗的不成熟,導致下拋丸除銹機的 核心部件拋丸器經常會因故障而停機,造成整個防腐作業線停產。經檢查 維修分析發現,造成拋丸器出現故障的原因:主要是溫度過高而造成軸承 損壞以及轉軸磨損嚴重而發生彎曲變形時,在高速旋轉葉片的作用下產生 振動所致。不僅更換維修十分不便,同時浪費大量的人力增加了成本,也 直接影響生產施工進度。針對該設備存在的問題,為此采取了相應的解決 方案。
一、原因分析
1、軸承型號的選用不合理 拋丸器采用的是60000 型系列深溝球軸承,深溝球軸承結構簡單、價 格低、極限轉速高、內外圈軸線允許較大夾角為016',在經過對拋丸器 運行時,所有軸承溫度變化現象的分析、設備拆卸維修時,零部件磨損程 度的觀察,以及設備安裝調試時觸覺現象的分析后得知:造成軸承溫度過 高易燒毀的主要原因是:同一轉軸上的兩個軸承不能維持較好的同軸度, 造成軸承內外圈所形成的夾角大于軸承允許的較大夾角016',而促使軸 承工況環境條件的不斷改變,導致軸承運轉時溫度升高直至被損壞。
2、拋丸器箱體及軸承座設計存在缺陷 拋丸器箱體及軸承座在設計時,由于實踐經驗的不足,沒有設計箱體 與軸承座定位結構,軸承座安裝精度的高低,由裝配人員的實際操作能力 來決定,不能保證所有軸承座的安裝精度。同時拋丸器在工作時,由于一 組拋片內的四個拋片磨損程度不同,而產生振動等原因造成部分螺栓松動 時,也有可能改變軸承座原有的安裝精度位置,使軸承內外圈夾角增大, 造成軸承工況環境條件的不斷改變,導致軸承溫度升高直至被損壞。
3、定位防護套的結構形式不理想 拋丸器箱體由一個拋丸室和兩個磨料回流室等部分組成,定位防護套 通過回流室在拋丸室內定位高速旋轉的拋片組件,磨料回流室上方設有磨 料導流結構,由于磨料導流結構的存在有效地減少了磨料對定位防護套在 磨料回流室部分的磨損。定位防護套的材質為 20#無縫鋼管,可根據不同 型號的拋丸器轉軸確定其內外徑及長度,主要作用:是確保旋轉拋片組件 的準確位置,同時保護轉軸不被回流的磨料沖刷而損壞。但在設備拆卸維 修時發現定位防護套靠近旋轉拋片組件位置的一段被嚴重磨損,有的甚至 磨損到了轉軸,被局部嚴重磨損的轉軸、在高速旋轉葉片組件所產生離心 力的作用下,而發生彎曲變形造成振動加劇。經觀察分析發現:定位防護 套被嚴重磨損的部分是靠近旋轉葉片組件的位置,而這部分定位防護套在 拋丸室內無法設置任何保護結構,因此被磨料不間斷的沖刷導致磨損嚴
二、解決措施
1、合理選用軸承型號 首先對拋丸器工作性質及工況條件進行細致的分析,將以前應用的 60000 型系列深溝球軸承改為 10000 型系列調心球軸承。調心球軸承主要 用在載荷作用下彎曲較大的傳動軸,以及支承座孔不易保證嚴格同心的地 方,同時軸承內外圈軸線允許較大夾角為3。由于調心球軸承具有以上 特性,基本滿足了使用條件。在經濟效益上,雖然調心球軸承比深溝球軸 承成本較高,但在使用壽命上,提高了數十倍,降低了維修和材料成本。
2、拋丸器箱體及軸承座結構改進 在拋丸器箱體上增加設計了軸承座安裝定位止口結構,同時在軸承座 上增設安裝定位凸臺,來保證軸承座的安裝精度,避免了因裝配人員的實 際操作能力不同,帶來的安裝精度不同的問題,同時也避免了由于震動等 原因造成部分螺栓松動,而改變軸承座原有位置精度的問題。
3、優化定位防護套的結構形式 根據定位防護套嚴重磨損位置原因的分析,將原有整體式定位防護套 的結構形式,改為兩段分體式定位防護套的結構形式。在不影響整體結構 性能及使用的前提下,將靠近旋轉葉片組件位置的一段定位防護套增加其 壁厚,同時采用中碳鋼淬火處理,以提高抗磨損的能力。另外一段仍然采 20#無縫鋼管制作,其內外徑保持不變,但長度相應的縮短。這樣結構形式的定位防護套成本低,既能滿足設計的目的,又能大大延長使用時間, 降低了維修和材料成本。
三、實施效果
改造后的下拋丸除銹機的拋丸器,在保證定期保養和維修的情況下, 拋丸器工作時,軸承溫度基本保持在70以下,軸承因溫度過高而燒毀的 現象基本被杜絕。在經過多次維護檢修中,發現靠近旋轉拋片組件位置一 段的定位防護套,由于增加了壁厚和采用中碳鋼淬火處理,完全達到了理 想的設計性能要求,轉軸因磨損發生彎曲變形的現象再沒有出現。
四、社會效益
綜上所述,下拋丸除銹機經過對拋丸器的改進,節約了大量的停產怠 工及維修成本,減少了維修人員的工作量,保證了拋丸除銹機的正常運行。 為廠承攬更多的防腐工程施工任務,提供了可靠的設備保障,增強了市場 競爭能力,提高了經濟效益,同時,自身的專業技術水平也得到了提升, 為今后設備的設計與制作積累了寶貴的經驗。

參考文獻: [1]機械設計手冊,化學工業出版社,2002。


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