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凯发国际首页 汽車緊固件拋丸黑色磷化滾浸自動線的工藝改進

作者:凯发官网地址拋丸機 發布時間:2021-11-06 09:44:18 點擊:

〔摘要〕介紹了一條原酸洗+高溫錳系黑色磷化自動線改為拋丸+浸黑磷化的工藝改進與應用效果和經驗。拋丸取代酸洗,從根本上治理了酸洗給周邊環境和生產場所帶來的不良影響,浸黑磷化取代高溫猛系磷化,為穩定生產和提高磷化質量,提供有效措施,且具有明顯節能效果。本文由 吊鉤式拋丸機 生產廠家青島淳九整理

〔關鍵詞〕汽車緊固件;拋丸;浸黑;磷化;環保;工藝改進案。

1問題提出

某汽配件機械廠原使用一條汽車緊固件滾浸磷化龍門式自動線(線上酸洗+高溫錳系磷化),運行一行的情況下,再將拋丸除誘代替酸洗除銹,經反復試用,較終獲得工藝改進的良好結果,使拋丸黑色磷化達到較理想的工藝水平,解決了工廠生產燃眉之急和后顧之憂問題(酸洗除銹畢竟不是長久之計),為磷化生產找到一條環保型可行途徑。年左右,發現原T藝設計存在幾個問題:①由于使用大量鹽酸(該線每月消耗鹽酸約3噸左右),酸洗除熱處理氧化皮時,酸霧氣體太大,十分嗆人,操作困難(雖然線上設置抽風系統,風量15000m3/h,抽酸霧效果甚微。)②線上機械配件,電氣元件和電機等設備受腐蝕氣體侵蝕嚴重,因電器短路造成電機燒壞,程控失靈等現象,設備(如槽液沉渣高位凈化裝置,脫脂油物分離器等)停運,停產檢修、換件,耽誤生產,且增加了設備維修費用。③降低高強度合金鋼機械性能如一先選用浸黑磷化代替高溫錳系磷化,在試用可行的情況下,再將拋丸除銹代替酸洗除銹。

30Cr,40Cr緊固件等,因吸氫產生氫脆(磷化后未去

2拋丸

筆者于幾年前提出汽車緊固件拋丸磷化工藝,并極力在工業生產中推廣應用,目前進人到大規模工業應用階段。

2.1機理與作用

拋丸是通過履帶清理室完成除銹過程。在清理室門關閉狀態下,彈丸(鑄鋼丸+鑄鋼砂)以一定的線速度呈扇形均勻的打擊基材表面(履帶轉速為3.6轉/min,未變頻),工件被履帶飛旋轉帶動,從而達到除去銹物和氧化皮的目的。氫),增加工件使用斷裂的危險性。④高溫錳系磷化存在諸多弊端(如能耗高,槽液穩定性差,磷化膜產生掛灰嚴重,粗糙等缺陷)。目前除工件性能有特殊要求外,一般很少應用,基本上用其他黑色磷化代替高溫錳系磷化。鋼材表面受彈丸沖擊作用,晶粒細化,增大強度(約提高疲勞強度80%)和抗腐蝕能力(約1倍)。

2.2拋丸清理機

針對上述問題,某廠采用分步法的工藝改進方機器由拋丸清理室,拋丸器,丸砂提升分離機構、

除塵系統、電器控制系統等組成。緊固件拋丸清理機可選用QPLl000A型(清理室尺寸為q)600mm×800mm,裝載重200kg)、Q326c型(裝載量150kg)等。



2.3拋丸規范

2.3.1彈丸材料

(1)彈丸分類與作用

彈丸分為鑄鋼砂、鑄鋼丸、不銹鋼丸等。鑄鋼砂起除去氧化皮作用;鑄鋼丸起細化作用,不銹鋼丸起細化作用(耐腐性好)。

緊固件可選用S110/SS0.3(目數25~30,粒經0.3mm)鑄鋼丸;G40/SG0.7(目數50,粒徑0.7mm)

鑄鋼砂和G50/SG0.4(目數80,粒徑0.4rnm)鑄鋼砂兩種。其中鑄鋼丸的型號越小,粒徑越細;鑄鋼砂型號越大,粒徑越細。當彈丸速率固定時,大彈丸所擁有的動能較大,用于打擊除去大的雜質;小彈丸所擁有的動能較小,用于除去小的雜質,以獲得滿意的表面清潔度。如果使用的彈丸過大,雖然除雜質效果好,但得到表面質量反而不好(粗糙度過高);反之,彈丸過小,清除雜質效果不好。因此,選擇所需的彈丸尺寸等級很重要(視拋丸基材表面的雜質狀況而定)。除此外,彈丸材料的質量優劣既影響拋丸效果,又與消耗量有關(質量優的耐用消耗小;反之,消耗多,成本高)。遇到某些表面加工精度高的汽配件(工件有精磨面)時,不允許使用鑄鋼丸鋼砂等,只能選用不銹鋼丸。

(2)彈丸混合比

為了獲得滿意的拋丸質量和提高拋丸效率,通常需要使用兩種以上彈丸材料按一定比例混合使用,達到除銹和細化基材表面的雙重效果。緊固件拋丸可

使用的幾種彈丸混合比如下:

①(鑄鋼丸S110/SS0.3):(鑄鋼砂G40/SG0.7):(鑄鋼砂G50/SG0.5)=2:2:1(質量比)。

②(鑄鋼丸S110/SS0.3):(鑄鋼砂G40/SG0.7):(鑄鋼砂G50/SG0.5)=1:1:1(質量比)。

③(鑄鋼丸S110/SS0.3):(鑄鋼砂G50/SG0.5):=1:1(質量比)。

④(鑄鋼丸S110/SS0.3):(鑄鋼砂G50/SG0.5):m(還銹鋼丸)=4:5:1(質量比)。

緊固件廠家究竟采用何種彈丸混合比為宜,需通過生產試驗確定。

2.3.2拋丸時間

一般拋丸時間較長,拋丸質量越好,磷化質量越優。但時間過長也不好。原因①可能造成螺紋牙,磨損過度。②增加生產成本。根據螺栓,螺帽的磷化質量要求不同,通常螺栓拋丸時間為20~40min(以拋凈銹物為準);螺帽拋丸15—20min。為了縮短拋丸時間,有的線外酸洗再拋丸(酸洗會帶來污染)。

2.4拋丸后處理

(1)防銹

為防止拋丸件在轉運和待加工期間內返銹(如順牙過程),拋丸件應防銹處理(水基防銹液或煤油加少量防銹油)。

(2)順牙

為了保證螺栓與螺帽裝配性好,拋丸螺栓除小件和防松螺栓外,必須順牙,順牙后及時轉入磷化工序。

2.5操作程序與機器維護

2.5.1

程序

(1)在拋丸清理室內加入規定量的混合彈丸(75~125kg)。

(2)將規定室的工件裝入清理室內(油污嚴重的工件預除油),關閉清理室門。裝載前約150~200kg(按機器規定量)。

(3)依次按下除塵,拋丸,提升,滾筒等按鈕,此時拋丸機運轉。觀察工作電流是否正常,若工作電流<12A,表明彈丸量不足,立即補加彈丸使電流達到12~15A范圍為止。事先設定拋丸時間,預定時間一到,自動停機。

(4)卸件。停機后稍等片刻,打開清理門,按下滾筒反轉開并,自動卸件。

2.5.2維護

(1)如在工作時發現有強動或噪音,應立即停機,檢查。

(2)機器運轉期內,應該檢查拋丸器易損件的磨損情況(包括分丸輪、定向套、葉片、端護板、側護板、預護板等)。當磨損至原厚度1/5時更換。并要檢查履帶使用過程中的張緊狀況。

(3)定期清除積塵箱中落人的塵埃。


2.6拋丸故障處理

(1)拋丸量下降,拋丸時間長

①彈丸不足,補加彈丸。②彈丸過小,更換合適彈丸。③彈丸流量小,調節電磁閥門,增大彈丸流量,若彈丸循環不足,應加入彈丸。④輸丸管堵塞,清理堵塞場。⑤拋丸器故障,修理拋丸器。

(2)工作表面清潔度不一致

①履帶松動,拉緊履帶。②驅動滾筒不轉,修理驅動減速機。③工件太多,減少裝載量。3浸黑

3.1作用

經過前處理的工件(鐵基材)或磷化件浸入浸黑液中至規定時間內,工件表面形成一層均勻疏松黑膜,作為后處理的底層,繼而組成黑色復合磷化膜(簡稱浸黑磷化)。復合磷化膜構成為Fe/黑膜/磷化膜或Fe/磷化膜/黑膜/磷化膜,后種復合腹的耐蝕性更好。至于浸黑反應機理不詳,有待探討。
黑色磷化膜質量完全依靠浸黑膜均勻完整和磷化膜覆蓋徹底(固化)。3.2條件

(1)浸黑劑

浸黑劑可市售或自配(由引黑金屬元素、無機酸、重金屬鹽、促進劑等組成),不同類型浸黑劑質量有差異,選擇使用方便、成膜快、溶液穩定、耗量少、成本低等浸黑劑至關重要。通過生產試用驗證。

(2)質量濃度

浸黑液可以按濃縮比配制,工作液pH=0.5~1。根據浸黑效果(速度快慢和黑度深淺),酌量調整溶液。把握調整方法,溶液穩定,使用壽命延長(定期清渣即可,無需換槽)。如900L浸黑液,日處理量約5t左右,日補加浸黑劑6L。

(3)時間

時間不能太短或過長。太短則膜太薄;過長則膜太厚,控制2~3min為宜。為了方便掌握滾桶內工件浸黑程度,可在滾桶外系上相同工件,等滾桶出槽后,可觀察到掛件浸黑程度。

4磷化

4.1工藝流程

裝筒一預脫脂(連續滾動6rain,2圈/min,80cC)_脫脂(同前)一水洗1(連續滾動1min,2圈/rain)一預處理(連續滾動6rain,2圈/min)一水洗2(同水洗1)_÷浸黑(間斷滾動2min,2圈/min,人槽浸15s一滾45s_浸15s一滾45s,常溫)-÷水洗3(同水洗1)_÷表調(連續滾動1rain,2圈/min)_磷化(間斷滾動12min,2圈/rain,人槽浸90s_滾60s_浸120s_÷滾60s_÷浸至出槽,75。C)_÷水洗4(同水洗1)_熱水洗5(同水洗1,80℃)一油封(浸漬1min,80%)_÷卸件-÷空滾桶除油(浸脫脂液2rain,80cC)_÷返回裝桶工序(該線有6個滾桶往返周轉)

4.2工藝因素

(1)滾桶裝載量

滾桶裝載工件約200kg(有孑L眼六角形不銹鋼滾桶長740mm),即滾桶裝滿工件壓實,可減少工件之間的摩擦,避免后繼的浸黑膜、磷化膜被劃傷。

(2)滾桶滾動方式

考慮到浸黑膜的疏松易脫落性和磷化反應的沉積性,規定浸黑和磷化的滾動方式,宜間斷滾動(特別是工件人槽片刻不能滾動,有利化學反應順利進行),過度滾動有可能導致浸黑膜和磷化膜出現缺陷(露底、擦傷等)。轉速須慢(2圈/min)。

(3)預處理

預處理起到活化拋丸表面作用,為浸黑處理提供良好的基面,有利于成膜。按槽液日處理量,每El補加預處理劑4L。

(4)表調

表調成為磷化不可缺少的工序,它起到加快成膜速度、細化結晶、縮短磷化時間等諸多作用。同樣,浸黑膜磷化前也需耍表調,否則,磷化膜較粗糙。

工作條件:膠體鈦表調液pH=8.5~9.5。每日補加0.5kg表調劑。4天換一次槽。

(5)中溫鋅系磷化

①酸度。TA(總酸度)=40~60點,TA(游離酸)=0~3點。每日補加磷化劑25kg(分二次加),調節酸度。每日上午和下午各補加一次水至工作面。

②時間。控制時間≥lOmin,時間過短,不能完全覆蓋且浸黑膜易脫色。

③除磷化沉渣。每日工作結束后,將磷化液泵人高位沉淀槽,次日上班前將凈化液泵回工作槽。

④拋丸件至磷化的間隔期。凡轉入磷化車間的拋丸順牙螺栓和攻絲螺帽,必須在24h內處理完,存放時間過長,易生銹。同時,攻絲的潤滑油易干涸,給脫脂帶來麻煩。

5改進工藝

5.1提高磷化前處理質量

除嚴格拋丸質量外,保證脫脂良好也十分重要。雖然拋丸表面干凈,但經過順牙處理后增加油污。另外,脫脂槽油污較重,其原因是①脫脂槽補料不足,脫脂效果差,工件殘留油污被帶入其他槽中。②未除去滾桶卸件后的殘留油污。因為滾桶表面油污靠懸空

自由滴入回收槽中,顯然2min內油物很難滴凈。當空滾桶從卸件工序返回到裝桶工序的運行過程中,桶表面殘留油污繼續滴人其他槽中,成為常態污染源。上述原因造成的油物串槽污染現象嚴重,大大降低了槽液的清潔度,直接影響工件表面的除油質量,降低磷化效果。為此,采取如下措施:

(1)強化槽液管理

編制槽液管理規程。根據一班制日磷化量為5~6t估算,規定每槽日補加藥劑量和更換周期,甚至規定了水槽的換水期。并保持脫脂槽的油水分離器的常規運轉,連續地除去脫脂液表面的飄浮油物,提高脫脂效果。

(2)排除油物的污染源

增加卸件滾桶的除油工序,將原來的油回槽改為脫脂槽,克服了滾桶殘油串槽現象。5.2優化磷化膜的防護性

(1)增加水基防銹作用
于原熱水洗槽5中加人適量無機防銹劑,磷化件經熱水洗后,可形成一層薄防銹膜,再油封即形成復合防銹層,防銹效果更好。

(2)更換防銹油

現用水基乳化油作油封處理(乳化油+防銹油+水),油膜薄不發黏,以滿足客戶要求,但該油膜的防銹性能略低于防銹油。建議將防銹油加煤油稀釋,既可減少油膜厚度,又能保持一定的防銹性能。

6應用效果

(1)磷化質量優良可靠,產品合格率高

1)外觀膜層黑色均勻,結晶細致,無掛灰。
2)性能

①結合力牢固,無脫落現象。

②耐蝕性尚好。耐中性鹽霧試驗48h。若更換優質防銹油,完全可以達到≥72h。筆者試驗浸黑磷化膜油封可達到lOOh。

(2)設備受損程度明顯減少,運行完好率提高因設備減輕酸氣腐蝕性,故障少,正常運行率高,使用壽命延長,維修費用降低。

(3)優化環保條件,促進環境保護大大減少了酸性廢水的排放量,避免了揮發性酸性氣體,降低了周邊環境的污染性,改善了車間空氣條件。

本工藝對拋丸浸黑磷化作了有益探索,并取得實質性的應用效果,為磷化行業提供借鑒經驗,具有現實指導意義。今后仍需要引進有磷廢水處理設備,達到無磷排放標準,進一步提升廢水治理水平。

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